请问一下,哪位高手对鄂尔多斯紫荆创新研究院了解一些,待遇怎样呢?

作者: 百科知己
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鄂尔多斯政府跟清华大学合作办的一个项目,其实说白了就是外面的企业过来骗钱骗煤矿之类的项目,可以参考鄂尔多斯之前引进的那些京东方、华泰汽车之类的企业,把鄂尔多斯的几个煤矿骗到手后就不怎么投资了,建的办公楼都成烂尾楼了。
待遇的话因为没有效益所以只有基本工资。

潘西煤矿的科技创新与企业文化

坚持以人为本的理念,注重企业文化建设,通过评选“企业明星”、“技术能手”,确定“首席技师”、科技创新“冠名制”等,为职工成才创造良好的环境,形成了具有特色的企业文化。新汶矿业集团潘西煤矿建于1958年,自1960年投产以来,年生产能力仅有30万吨,经1992年进行改扩建后,年生产能力才达60万吨。
从2001年起,该矿通过组织实施科技兴矿战略,矿井生产能力经省科委鉴定达到年产100万吨,随着副提系统的投运,矿井实际生产能力可达到年产120万吨。近几年来,该矿积极实施“管理、制度、技术和思想政治工作四大创新,矿井实现了跨越式发展,展现出了蓬勃向上的发展活力,原煤产量、经济效益逐年提高。2002年产量达到108万吨,实现利润3094万元,2003年产量达到118万吨,实现利润5963万元,今年1―9月份,安全产煤91.8万吨,实现利润3538万元。
近几年来,潘西煤矿先后被授予煤炭工业高产高效矿井、煤质管理工作标准化矿井、山东省重合同守信用企业、山东煤炭工业局优胜单位、通风样板矿井、山东省计量管理先进单位、莱芜市先进单位、文明单位和莱芜市花园式单位,通过了ISO10012计量保证体系确认、ISO9001质量管理体系认证,获得了全国科技进步双“十佳”煤矿、山东省现场管理样板企业、2002年度“十佳煤矿、特级信誉企业: AAA、煤炭工业科技进步十佳矿井和山东省质量技术监督局产品免检证书。并实现了连续安全生产1808天、安全产煤528万吨。 2000年7月,吕光明矿长上任时,面临着巨大压力,随着开采年限的增长而矿压逐年递增,矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压六毒俱全,通风系统、供电系统、运输系统和排水系统困难和阻力重重,有些设施处于超期服役状态,通风系统载力不够,严重制约了矿井的安全生产。
经过深思熟虑,吕光明矿长开始对矿井实施“大手术”,深化改革,用先进生产力来奠定战略制高点,用科技的力量来奠定企业发展的基石。
―科技创新助推企业发展。矿井推行了创新项目负责制和改革、合理化建议评审奖励制度,把创新项目量化到人头,将创新渗透到生产经营的每一个环节,最大限度地发挥了技术创新在降低生产投入、提高劳动效率中的作用。加大了产、学、研合作力度,解决了一批影响矿井安全生产的难题。
―螺旋钻无人工作面开采技术填补国内空白。在集团公司的指导下,潘西矿在全国煤炭系统率先引进了乌克兰百狮―2型螺旋钻采煤机,该技术采用前掘后采,沿煤层向上、下采煤,每班7名工作人员全部在运输巷操作,部分矸石可回填到下部钻孔内,“它适用于目前我国传统的采煤工艺无法开采的超薄煤层,使薄煤层的可采率由30%达到80%,并通过了由两院院士等专家组成的评审。达到了“三高、四少的效果:即安全系数高、劳动效率高、投资回报率高;用人少、设备配置少、系统环节少、材料消耗少。
―使用了无轨胶轮车。潘西矿与常州科研试验中心共同研究开发了WCD―3B型无轨胶轮车,它具有结构紧凑、操作方便、转弯半径小、爬坡能力强、污染低的特点。潘西矿将扒装机卸料槽加长加高,固定方式由支撑式改为吊挂式,使胶轮车车厢进入扒装机机下,直接进行接车,消除了迎头积存矸石和扒装机卸载时撒的现象,提高了效率,使12平方米的大断面巷道每月比电瓶车牵引运输时多进40米。
―千米立井排水技术创出全国之最。潘西矿自然涌水量大,原有的三级排水系统,已无法适应矿井规模膨胀和防水抗灾能力,造成大量的人力、物力、财力浪费,仅每年的排水费高达1800万元。为改变这种状况,潘西矿开展了千米立井排水技术的研究应用,博采众长,从设计到施工,从质量检测到安全措施优中选优,使用了进口的大流量高扬程水泵,将―740水平的水直接排至地面,扬程达1079.7米,创全国之最。该系统自2002年6月18日成功运行以来,已累计节约排水费用近270万元,提高了矿井的经济效益。同时,该排水技术的应用,也大大增强了矿井的排水、抗灾能力,为安全生产提供了有力保证。
―产、学、研联合。潘西矿与中国矿业大学、山东科技大学等科研院校牵手联合,先后开展了“高难度高产高效关键性技术研究”、“煤尘爆燃防治与瓦斯治理研究”、“矿井奥灰水综合治理技术研究”、“零缺陷管理”、“价值管理”、“安全与信息化”等180余项技术成果的研究与应用,其中34项达到国内领先水平,从而使潘西煤矿走在了“科技兴安的发展前沿。
在供电系统的改造中,将35KV供电路线由莱芜大桥110KV降压站改莱芜棋山220KV降压站双四路供电,通过改造治理,解决了矿井供电不足问题,为矿井安全运转提供了强有力的动力。同时改造了6/4KV动力照明供电系统,节能变压器投入运行,按优化后的运行方式,降压站、一号井、副立井、工人村变电所虽有高耗型变压器,但只用为冷备用,因此,七个配电场所全部运行节能型变压器。经计算,优化后七个配电场所变压器年运行损耗量57116KWh,年运行损耗电费支出25702.20元,优化后比优化前年节运行损耗电量5536 kWh,年节电费支出24912.45元,取得了较好的经济效益。
潘西矿主采煤层19层煤底板距奥灰层60米,随着开采深度的增加,奥灰水压增大,加上井田内断层多,构造裂隙发育,开采时底板经常突水,对矿井安全生产构成重大威胁。面对险情,他们在地面井下施工26个奥灰水文观测孔,对奥灰的富水特征、突水机理进行了分析,研究制定了防治水措施,保证了安全生产。 安全创新筑牢发展基础
潘西矿建矿以来,一直沿用炮采和高档普采的开采方式,劳动强度大、人工效率低、安全系数小。为此,积极探索使用了新技术、新设备。一是应用了大倾角综采技术,在安装使用过程中,针对煤层倾角大的现状,先后采取了联接排头支架、对下方支架二次注液、隔断安装防倒装置、严格操作程序、及时调整伪倾角、千斤顶与输送机保持垂直等近20项防范措施,保证了工作面的正常推进,第一个月产煤8.06万吨,并已有5个月原煤产量达到8万吨以上,经综合分析预计年增效益6500万元。减少或消除了顶板、片帮、放炮、支柱、回撤、自然发火等十几项危险源,杜绝了各类事故的发生。二是应用了综掘机。在充分调研论证的基础上,于去年2月在7191副巷率先使用了S100型综掘机,经过三个月的试验,取得了较好的效果,先后在7191主巷、432运输巷、4196副巷投入使用了3台综掘机。并逐步探索出了大倾角煤巷中综掘的配套技术,平均单进水平超过400米,是炮掘的2.5倍;成本比炮掘降低了143元/米,每台每年可节约材料费60万元。

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